余贺新也☁☆知道眼前这位华兴集团公司的大老板是搞技术出身🎰🔯🄅的,所以也是就超稀薄燃烧发动机的事情跟杨杰进行了🗊🙷🎿讨论。
“中原汽车集团公司跟马自达两家在超稀薄燃烧的概念技术路线有不少部分是重合的,类似🍭于柴油发动机的稀薄程度,但是这个稀薄程度到底🝠🌣是多少才是最合适呢,两家的技术团队都是做过大量研究,都是认为空燃比提高到理🏘🚕论空燃比的2倍以上才是最合适的。”
杨杰笑着说道。
“火花塞点燃混合气的极限值也🐫只是在1.35,你们要将过量空气系数达到2以上,传统的汽车♫点火器是无法使用的。”
余贺新看着杨杰说道:“难怪你们华兴集团公司一直在研发微☊波点火器方面的技术。”
“微波点火器的点火的火核体积是火花塞的数百倍,温度在1200度,发出的微波能量在气缸内可以进行约束,同时微波电磁场可以改变燃油燃烧的化学反应,这些碳水化合物会被裂解,从而引发一🛔🜄系列的自由基链反应,我们做了大量的实验,也证明了这一点,有🏰🝬害污染物的含量确实有了不小幅度的降低。”
杨杰笑着说道:“我们在这方面已经研究五年多了,现在总算是见到了成果,这项技术至少还能将内燃♁🅜机技术☠的使用期限再延长一二十年的时间。”
其实华兴集团公司之所以能够在这方🗏面取得成绩主要是华兴集团公司在微波技术和氮化镓功率器件上面取得了巨大的进步。
微波点火器之前国外也不是没有研究过,鹰酱的西弗吉尼亚大学对微波点火器做了一系列研究,2001年他们做出了🈷谐振频率为2.45GHz的微波点火器,但是并不是很成功。
后来华兴集🛲☯团公司在研发微波点火器🗏的时候同样是🄥⛔遇到了非常多的问题,主要是微波谐振腔的设计和微波能量的调制。
谐振腔的几何尺寸,很大程度上决定了其Q值的大小,尺寸越大,谐振腔的贮能越多,但是当谐🗋🚂🐨振腔的尺寸过大时,同样带来了较😓大的腔体内表面的欧姆阻抗损耗和顶端开口处的辐射损耗,而且当谐振腔具有最大Q值时,并不能使内导体的尖端形成最大的电场,因为小直径的内导体更容易激发尖端强电场,所以谐振腔如何取舍是一个🛡非常考验设计者功底的事情。
华兴集团公司也是通过大量的电磁仿真模拟设计了多种方案后☊才选出了适合的耦☛⛱🞏合设计方案。
因为选择一种合适的耦合方式,不🉂🄤⛋仅要保证谐振腔🄥⛔的性能,还要☶考虑到一体化加工方法的简便性。
另外考虑到这个谐振腔是要塞入发动机缸体内部的,也不可能比火花塞做得大很多,这对输入的微波的功率就提出了非常高的要求,微波功率必须要达到400瓦的时候,谐振腔内导体顶部电场强度才能达到激发等离子体火焰的门限条件,随♎着功率的增加,电场也随之增强,击穿区域也相应变大。
一开始的时候,华兴集团公司只能做出20瓦的单片氮化镓功率微波集成电路,不过到现在华兴集团公司已经能做出单个200瓦的芯片出来,因为使用了更先进的制程工艺,所以封装芯片做得更小,通过功率合成器可以输出上千瓦的微波功率,而产品尺寸只有香烟盒大小,🍐😃原先的芯片需要做到一个工具箱大小,体积还是比较大的。
这当然是得益于华兴集团公司在氮化镓功率器件上面的技术🎰🔯🄅也是更进一步了,而且芯片的成本也是跟着氮化镓晶圆制备技术进步大幅下降,而这也让微波点火器可以开始能够用在了汽车点火系统上面了。